階遞利用,統籌調度,實現污水零排放

新年伊始,煉鋼廠能源管理又傳捷報,煉鋼廠南區水的利用實現了污水零排放。在公司環保能源部的領導下,煉鋼廠的能源管理經過一年時間的規劃和改造,管理水平和各項績效指標有了明顯提升。尤其在水資源的利用方面,南區煉鋼噸鋼水耗由原來0.6噸下降到0.2噸,取得了跨越性的成績。

第一,鋼坯連鑄結晶器水用軟水調質代替地下水置換調質,實現結晶器水的零排放。連鑄結晶器用水是耗水大戶,水大量蒸發,水中的離子濃縮,濃度升高。而結晶器對水質要求較嚴,水質硬度一旦超標,結晶器銅管會結垢,直接影響鋼水固化的傳熱效果和鑄坯質量。當水質不合格時,傳統的處理方法是用地下水稀釋和置換結晶水,此法會產生大量的外排水,造成水資源的浪費。軟水調質是將軟水作為結晶器水蒸發的補水水源,來彌補結晶器蒸發量。此法既保證了結晶器水的水質穩定,而且實現了水的零排放。

第二,水資源的階遞利用。在煉鋼生產中各道工序用水的指標要求不同,設備冷卻水優于連鑄機二冷水,連鑄機二冷水優于轉爐除塵的污環用水,鋼渣燜渣用水對水質不作要求。各工序對水質要求呈現階遞規律。當設備冷卻水水質不達標,需要用地下水置換,將其外排水作為連鑄機二冷水的補水水源;連鑄機二冷水外排水是污環用水的補水水源;污環水的外排水是燜渣池的補水源,以下道工序的補水量確定上道工序的外排量,整個工藝實現了零排放。

第三,水的循環利用。煉鋼廠的所用工序用水全部實現了循環利用,并選擇適當工序的外排水來彌補水的蒸發。

第四,軟水制作過程中反洗的高鹽水用作燜渣坑用水。高鹽水含有大量的氯離子和鈣鎂離子,有較強的腐蝕性和較高的硬度,原來無法作為各工序的用水只能外排?,F在用作燜渣坑的補水使用,大量減少其他水的使用。

通過以上幾項措施,煉鋼廠南區實現了污水零排放。

    煉鋼廠  劉軍勇