帶鋼二線加熱爐出鋼輥道改造效果顯著

  帶鋼二線加熱爐出鋼輥道是集中控制的(一個開關控制10臺輥道電機),正常生產過程中輥道一直轉動。在運行過程中運行人員發現,加熱爐出鋼第一個輥道使用一段時間后就會出現軸承抱死的現象,設備維修率較高。電、鉗工大班長在現場通過一段時間觀察后發現了軸承抱死的原因:停車換輥或檢修的時候,為了節約電能、更為了檢修作業安全,操作人員就停止輥道電機運轉,使得出鋼第一個輥道受到爐門處高溫烘烤而引起變形,導致軸承抱死。

針對這個問題,廠部領導提出將出鋼第一個輥道由集中控制改為單一控制。為此,廠部領導給我們算了一筆賬,以每班換輥時間0.5小時計算,一天就是3*0.5=1.5小時,每臺電機5.5KW,如果停車時只轉第一個輥道電機的話每年就能節省電能365*1.5*10-1*5.5=27101度。這其中還不算設備維護方面的人力、物力消耗。看到這個方案,大家頓時眼前一亮,立即動手準備改造事項。在電工、鉗工的相互配合下,成功的完成了出鋼第一個輥道的技術改造。經過4個月實踐檢驗,此次改造效果顯著,期間沒有出現一個軸承抱死的輥道,為帶鋼的穩產高產奠定了基礎,我們將繼續努力,為公司的輝煌貢獻力量。

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